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广州市普同实验分析仪器-双螺杆挤出机
1、聚合物在挤出过程中的物态变化规律及输送原理,建立了输送过程物理的数学模型,用于指导双螺杆挤出机的设计与优化。
2、要弄清挤出过程中两种以上聚合物和物料的物理状态、混合形态、结构变化过程,以及混合物与性能的关系。
作为双螺杆挤出机,双螺杆挤出机,挤出反应成型时反应过程、速度、性能与螺杆形状、操作条件等之间的内在联系,建立了模型,用于指导反应成型挤出。双螺旋混炼挤出机产品性能特点。
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1、高强度欧标整体框架,实用、美观;
2、独立驱动伺服电机,准确的转速控制;
积木式料筒和螺杆结构,可根据试验工艺要求组合,使用方便,物料适用性强,料筒和螺杆材料采用特殊钢材,耐磨损、耐腐蚀;
四、快开、换网、更快捷,可选用熔体泵,实现精密、高压挤出;
结构紧凑,真空整体式真空排气冷却系统采用品牌部件,高---性、低噪音;
人性化的结构设计,触摸屏siemensplc,操作方便。
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双螺杆挤出造粒机由机械和电气控制两部分组成,机械部分由主体和辅助部分组成。辅助机包括水槽、干燥机、切粒机等,电气控制部分今天不说,我们主要说主体。主机部分:.主机由dc电机、联轴器、减速分配箱、润滑油系统、进料系统、简体和螺杆、加热系统、抽真空系统、软水系统、冷切模具和机身组成。dc电机:功率132kw,双螺杆挤出机结构,转速1500rmin,提供主机功率:联轴器:连接dc电机和减速分配箱的部件;减速分配箱:输出速度为400r/min,其作用是减速和分配扭矩。润滑油系统:润滑油冷却、齿轮和轴承。
广州市普同实验分析仪器有限公司——双螺杆挤出机
使用的双螺杆挤出机通常要求其有效容积率>;o.3,多数场合要求0.5以上。双螺杆型挤出机,可以使用动力系数k ~60oo的挤出机,为了缩短处理时间,可以采用动力系数*** 6000、---选***10000的挤出机。其中k—pv/p/n ,pv为单位体积的所用动力(w/m3), 为熔融黏度(pa·s)、n为转数 (r/rain)。
使用具备有脱挥孑l的脱挥装置的通气型挤出机。通气型挤出机包括三个区域:塑化区、稳定化处理区域和脱挥区域。
双螺杆挤出机广州市普同实验分析仪器有限公司——双螺杆挤出机
塑化区
塑化区是加热投入的树脂而形成熔融状态。此区域的加热温度、时间等条件,只要使具有特定不稳定末端基团的含氟聚合物呈熔融状态,就没有------。在塑化区域的后半部分,优选设置脱挥孔,在常压下或减压下除去至少一部分挥发性成分。则可以降低后述的稳定化区域中挥发性成分的分压,可以有效地促进稳定化处理。
稳定化处理区域
稳定化处理区是进行熔融混炼并将特定不稳定末端基团转变成一cf2 h。稳定化处理区域优选使用没有推进力的捏合圆盘而形成。在此熔融混炼是在水和氧气存在下进行。可以直接导人纯水、离子交换水等或者水蒸汽;也可以伴随着待处理的含氟聚合物导人。
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水的加入量与不稳定末端基团的数目相同的水分子,但是实际上优选供给过量,例如至少1o倍的量。稳定化区域的压力一般控制在0.2~10mpa,设定温度控制在280~430℃ 。维持加压的时间通常低于10min。
根据挤出机除去不稳定端基原理,稳定化处理区域内的熔融混炼除了在水存在下进行以外,在氧气存在下进行。在经济性方面通常使用空气。在氧气的存在下,熔融混炼物产生的碳也会被燃烧,可以抑制含氟聚合物着色。氧气对不稳定末端基团羧基和---基为惰性气体,在熔融混炼的过程,双螺杆挤出机费用,其可以提高挥发成分的脱挥效率。
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塑料造粒机常见故障有主机电机扭矩过高或者过低,云浮双螺杆挤出机,摩擦离合器故障,造粒机螺杆段故障。 [主电机扭矩过高] 原因分析:油润滑系统故障,主电机与齿轮箱出入轴对中---,电机及离合器振动等原因都将损坏主电机轴承,导致扭矩过高。喂料负荷过大或物料熔融---也都会导致主电机扭矩过高。 双螺杆挤出机
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解决措施:定期对润滑油系统进行检查、清洗,用振动测量仪和红外测温仪对主电机轴承进行测量并形成趋势图。如果超趋势值,则测定主电动机空转电流值或功率值是否超过规定值,判断是否应更换轴承。 定期检查主电机输出轴与齿轮箱输入轴之间的对中状况,开车或更换轴承运行三个月后必须检查对中情况。进行电气测试检查,确定转子不平衡的原因;对离合器进行振动速度测试,如果超出规定值则应重新调整动平衡。定期对筒体加热、冷却系统进行检查,---物料受热均匀熔融充分。如果挤压机开车瞬间,主电机功率曲线和熔体压力曲线瞬间增大,则表明喂料系统的喂料量瞬间过大,应减小喂料量。 双螺杆挤出机
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[主电机扭矩过低] 原因分析:喂料系统故障使双螺杆空转将导致主电机扭矩过低。
解决措施:检查判断添加剂系统或主物料下料系统是否有故障,清理塑料造粒机堵塞点。
[摩擦离合器故障]
原因分析: 1.主电动机启动电压过低。 2.摩擦离合器的仪表风压力过高; 3.摩擦离合器的速度差过大
解决措施:主电机启动时,应避开用电高峰,减少喂料负荷量,重新启动的间隔时间短为30分钟;在夏季时,反覆两次以上启动主电机时,更应延长间隔时间或用风扇强制降温。用仪表风吹扫并用抹布擦净摩擦片和摩擦盘表面灰迹。确认空气压力值是否能使摩擦盘与摩擦片相贴合。 双螺杆挤出机
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